刚刚进入3月中旬,上海石化芳烃部1号芳烃4号加氢水冷器EA-203R发生内漏,若不及时处理,将导致水进入反应器,会直接影响到催化剂活性。停工检修刻不容缓,经过周密部署,装置决定克服疫情期间一切困难,啃下这块“硬骨头”。 13日,装置开展停车工作。疫情驻厂值守期间,装置实行三班两运转模式,与之前四班两运转有较大差别,驻厂班组员工工作强度远高于平常,而日班仅留部分专业管理人员驻厂。为此,装置一方面优化班组力量,安排当天夜班员工上午加班,当天早班员工推迟下班,以此增强班组力量。另外,安排驻厂所有日班管理人员参与检修。检修过程中,面对施工单位睠作业人员的临时进厂问题,装置认真把关,严格按照疫情防控相关制度进行管理,要求他们提供48小时内的核酸报告和两码,确认无误后才允许入厂作业。芳烃部各科室不仅安排检修专职监护,还支援装置专业管理,与装置相互配合,有条不紊推进停开工及检修工作。 4号加氢装置主要原料为裂解汽油,气味特殊、敏感。消缺期间,装置严格按照停工方案执行,检修设备全程密闭工艺处理。交付检修前,先将水冷器EA-203R用热水浸泡,再用蒸汽蒸煮,最后再用热水清洗,最大程度的置换设备内部物料,避免设备打开时出现异味。 从停车到开车历时7天,1号芳烃驻厂员工齐心协力抓抢修,居家办公的员工通过VPN辅助监控装置运行,及时反馈异常情况。大家分工明确,相互配合,确保了装置检修顺利完成。 19日,装置投料开车。在开车初期,一段加氢反应器并没有达到预期的温度分布梯度,且加氢催化剂运行效果并不理想。装置生产管理人员当机立断,提高加氢反应器入口温度和循环量,利用新鲜原料进一步实施催化剂脱水,仅仅过了12小时后,加氢反应器恢复至正常的温度分布梯度,加氢后产品质量达到预期。(完)
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